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关于对煤气装置密封油的实验分析及探讨
2014年12月18日 14:43 密封产业网
  

  稳定软融带结构,改善料柱透气性,保持合理的操作炉型软融带起着煤气分配器的作用,其位置、形状、大小对顺行、产量影响很大,此处发生固、液、气间的多相反应,软融的矿石层对煤气阻力很大,而矿石的软化又决定着软融带的位置、形状和大小。矿石的软化温度高,软化温度区间窄时,在炉内就不会过早形成初渣,且成渣带位置低,半熔体区域小,有助于改善料柱透气性,反之,初渣形成过早,矿石过早熔化,气孔度显著减少,对氧化铁进一步还原不利,成渣区域宽,使炉内透气性恶化,严重影响冶炼过程的正常进行。烧结矿与块矿的软化温度和软化温度区间不同,块矿的软化温度低,软化区间宽,块矿集中易影响炉内透气性,同时造成软融带上下波动,特别是根部上下波动,在炉况不顺、原燃料质量较差的情况下,易造成炉墙粘结,严重时导致高炉结瘤,严重危害高炉的正常生产。1996年8月至1997年底因焦炭差造成五座高炉十余次不同程度结厚结瘤,实行混装后,横向上软融层稳定,煤气分布均匀,上部块状带透气性也得到改善,上部粘结现象基本不见。

  促进炉缸工作均匀活跃采用炉料混装,根据配料程序设定,块矿布在高炉中心,烧结矿靠近炉墙,高炉山东锅炉成渣带稳定,避免了块矿布在边缘时,产生的高FeO初渣遇炉缸温度不足时,到炉缸重新粘结、凝固,导致炉缸堆积。促进炉缸工作均匀活跃,以往的生产实践经验中,高炉往往一季度要进行一次加大量萤石洗炉,混装后,各高炉基本不用专门加萤石洗炉,风渣口烧报现象减少。稳定热制度,提高炉温稳定性由子不加熔剂,稳定了焦炭负荷,减少了石灰石热分解吸热和成渣热的热补偿,高炉操作也比较稳定,使生铁阳标准偏差逐渐降低。稳定造渣制度日产15次铁后,铁间料批减少,因块矿集中造成炉渣碱度频繁波动的矛盾更加突出,混装后,彻底解决了这一问题。提高料车利用率,丰富炉况调节手段以前因烧结称的限制,高炉矿批*大仅可为8t,混装后,可视料车容积和炉况接受能力而定矿批,高炉矿批先后调整为8-9t。优化炉料结构实施含铁料混装入炉后,冶炼效果十分明显,炉况顺行改善,炉缸工作均匀活跃,实现了近几年安钢高炉操作的重大技术进步。实行含铁料混装,与以前炉料结构相比,不需要投入,降低了熔剂单耗,焦比进一步降低,吨铁成本可降低10元左右,就安钢而言,每年可降低成本1400余万元。

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